循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析
華電淄博熱電有限公司#3、4鍋爐系哈爾濱鍋爐廠制造的HG-465/13.7-L.PM型循環(huán)流化床鍋爐,分別于2003年8月和2003年12月相繼投產(chǎn)運(yùn)行,由于我公司的兩臺循環(huán)流化床鍋爐投運(yùn)早、容量大、經(jīng)驗少,自機(jī)組投運(yùn)以來曾多次出現(xiàn)問題,影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在這期間我們總結(jié)了大量的經(jīng)驗和教訓(xùn),采取了諸多保證鍋爐安全運(yùn)行的措施,取得了較理想的效果,但在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面與煤粉爐相比還存在較大差距。本文試圖從循環(huán)流化床鍋爐的幾個主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(燃燒效率、飛灰含碳量、煤耗、風(fēng)機(jī)電耗)方面進(jìn)行分析,并依據(jù)我公司現(xiàn)狀,總結(jié)一些提高其經(jīng)濟(jì)性的運(yùn)行調(diào)整經(jīng)驗,以便在實(shí)際運(yùn)行中加以實(shí)施,充分發(fā)揮循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞 循環(huán)流化床鍋爐 經(jīng)濟(jì)性 燃燒效率 電耗 運(yùn)行調(diào)整
0 前言
隨著近幾年電力工業(yè)的高速發(fā)展和環(huán)保力度的逐步加大,特別是潔凈發(fā)電技術(shù)的推廣應(yīng)用,循環(huán)流化床技術(shù)(CFB)得到了較快的發(fā)展和普及。提高大型循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性受到了越來越多的關(guān)注和重視。目前已投運(yùn)的高參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐,經(jīng)過不斷的經(jīng)驗交流和總結(jié),已基本能保證鍋爐的安全運(yùn)行,連續(xù)運(yùn)行天數(shù)可達(dá)百日以上,但在運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性方面卻不容樂觀,如風(fēng)機(jī)電耗高、飛灰大、煤耗高、非計劃停爐次數(shù)多、點(diǎn)火耗油量大等,因此分析和研究循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行調(diào)整和優(yōu)化運(yùn)行方式,對提高循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行可靠性和可利用率有著重要的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
華電淄博熱電有限公司#3、4鍋爐是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的465 t/h循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐各熱力參數(shù)基本能達(dá)到設(shè)計值,并能滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,在安全運(yùn)行基礎(chǔ)上,我公司積極研討循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行調(diào)整和優(yōu)化運(yùn)行方式,并進(jìn)行認(rèn)真分析,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),積極對設(shè)備加以改造,目前兩臺循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性有了顯著的提高。本文試圖從鍋爐設(shè)備改造、運(yùn)行調(diào)整等方面進(jìn)行分析,總結(jié)提高循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)濟(jì)性的有效節(jié)能改造措施,為國內(nèi)大型循環(huán)流化床鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供經(jīng)驗參考和借鑒。
1 465t/h循環(huán)流化床鍋爐概況
循環(huán)流化床鍋爐主要由爐膛、高溫絕熱旋風(fēng)分離器、雙路回料閥和尾部對流煙道組成:燃燒室(爐膛)蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁和雙面水冷壁,布風(fēng)裝置采用水冷布風(fēng)板,大直徑鐘罩式風(fēng)帽,燃燒室內(nèi)布置屏式二級過熱器和屏式高溫再熱器;兩個直徑8.08米的高溫絕熱旋風(fēng)分離器布置在燃燒室與尾部對流煙道之間,其回料腿下布置一個U型自平衡雙路回料閥;尾部對流煙道內(nèi)布置三級過熱器、一級過熱器、低溫再熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器。
一、二次風(fēng)由各自的風(fēng)機(jī)單獨(dú)供風(fēng),采用分級配風(fēng):一次風(fēng)經(jīng)布風(fēng)板給入;二次風(fēng)于爐膛密相區(qū)以上、下二次風(fēng)箱分26個噴口給入;給煤、石灰石系統(tǒng)的密封風(fēng)均取自二次風(fēng),播煤風(fēng)來自熱一次風(fēng)。
循環(huán)流化床鍋爐啟動采用床上和床下啟動燃燒器聯(lián)合點(diǎn)火啟動方式:床上油槍共四只,設(shè)計單支最大出力1500kg/h;床下油槍共四只,設(shè)計單支最大出力975kg/h,啟動燃燒器霧化方式均為蒸汽霧化,配用高能電子點(diǎn)火器,燃用#0輕柴油。
鍋爐主要參數(shù)(見表1):
表1?? 鍋爐主要參數(shù)
2 鍋爐運(yùn)行狀況
??? #3、4循環(huán)流化床鍋爐投運(yùn)后,經(jīng)過不斷的經(jīng)驗交流和總結(jié),已基本能保證鍋爐的安全運(yùn)行,連續(xù)運(yùn)行天數(shù)可達(dá)百日以上,但運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性方面與傳統(tǒng)的煤粉爐相比卻不容樂觀,其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如風(fēng)機(jī)電耗、飛灰、煤耗、非計劃停爐次數(shù)、點(diǎn)火耗油量等均不如煤粉爐,提高循環(huán)流化鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性迫在眉睫。我公司上下齊努力,從多方面入手,積極探索并總結(jié)提高循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的經(jīng)驗,并取得了顯著成效,2005年第三季度的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已明顯好于試運(yùn)初期,其對比效果見表2。
表2 鍋爐運(yùn)行主要指標(biāo)對比
3 提高循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的措施
3.1 運(yùn)行管理措施
在成功保證循環(huán)流化床鍋爐的安全運(yùn)行后,其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性不高的缺點(diǎn)比較明顯,為提高其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,公司成立了專門的運(yùn)行管理小組,首先在運(yùn)行管理上加大力度,采取的措施主要有以下幾點(diǎn):
3.1.1 2004年初,針對#3、4機(jī)組剛投產(chǎn),機(jī)組非計劃停爐次數(shù)較多。從操作技術(shù)不成熟、對循環(huán)流化床機(jī)組燃燒特性不了解等方面,組織技術(shù)管理和運(yùn)行人員,到其他兄弟單位學(xué)習(xí)、搜資,研討優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整方案并在實(shí)際運(yùn)行中加以驗證和實(shí)施。
3.1.2 成立運(yùn)行攻關(guān)小組并積極組織專業(yè)技術(shù)人員,利用學(xué)習(xí)天、公休天和工作現(xiàn)場,對#3、4機(jī)組人員進(jìn)行技術(shù)再講課、再培訓(xùn),將公司和其他兄弟單位運(yùn)行中遇到的異常,根據(jù)現(xiàn)象進(jìn)行分析原因并制定防范措施,及時將措施編印給運(yùn)行人員并在運(yùn)行中嚴(yán)格執(zhí)行。
3.1.3 將循環(huán)流化床鍋爐理論和經(jīng)驗交流會的部分成果吸收、消化,轉(zhuǎn)化為與我們機(jī)組相適應(yīng)的技術(shù)措施,講解給運(yùn)行人員,使所有運(yùn)行人員深入了解和掌握循環(huán)流化床鍋爐的原理和調(diào)整原則。
3.1.4 每季度在公司仿真機(jī)上組織一次反事故演習(xí),不斷鍛煉運(yùn)行人員處理事故和應(yīng)變的能力。
通過以上措施,使運(yùn)行人員理論知識更加豐富、運(yùn)行調(diào)整能力大大提高、事故處理應(yīng)變能力得到加強(qiáng),相應(yīng)機(jī)組運(yùn)行水平得到提高。
3.2 運(yùn)行技術(shù)措施
在確保循環(huán)流化床鍋爐能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行前提下,我公司對機(jī)組主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(如廠用電率、供電煤耗、鍋爐效率等)加強(qiáng)了管理,通過搜集資料、多次研討優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整的方案,制定多項運(yùn)行調(diào)整措施,并在實(shí)際運(yùn)行中加以驗證后再次改進(jìn),總結(jié)一系列針對循環(huán)流化床鍋爐燃燒調(diào)整的經(jīng)驗,提出了四項有效的燃燒措施,使循環(huán)流化床鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性得到大幅提高,詳述如下:
3.2.1 低床壓燃燒措施
床壓的大小是反映爐內(nèi)床料量多少的參數(shù),也是爐床料量多少的唯一判斷依據(jù),其數(shù)值又受到負(fù)荷、風(fēng)量、床料粒度、煤質(zhì)、煤種等多因素的影響,因而床壓是循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)中最重要而又復(fù)雜的參數(shù)之一。
在鍋爐運(yùn)行中,床壓的測量值會隨著鍋爐的負(fù)荷、爐內(nèi)灰的粒徑、煤的質(zhì)量、煤的破碎粒度以及風(fēng)量的調(diào)整而變化。因此爐內(nèi)的床壓控制值不是一成不變的,合適的床壓控制值應(yīng)根據(jù)大量的運(yùn)行經(jīng)驗來決定,在不同的鍋爐負(fù)荷下,依據(jù)床壓測量值和水冷風(fēng)室壓力判斷爐內(nèi)床料量的多少,并參考密相區(qū)三層床壓值對床料粒度組成作出正確判斷??刂拼矇涸诤侠矸秶鷥?nèi)運(yùn)行,即能保證鍋爐安全運(yùn)行,又能維持合理且穩(wěn)定的床溫,還能維持較高的爐內(nèi)燃燒效率。床壓過低與過高的不利影響有以下幾點(diǎn):
床壓過低:
l 爐內(nèi)床料量少,床料在爐內(nèi)的翻滾混合效果減弱,易產(chǎn)生局部流化質(zhì)量下降,影響安全運(yùn)行。
l 爐膛內(nèi)沒有足夠的床料參與內(nèi)循環(huán),對流換熱減弱,容易使鍋爐帶不上額定負(fù)荷。
l 密相區(qū)燃燒份額減少,稀相區(qū)燃燒份額增大,爐內(nèi)高溫受熱面(二級過熱器、高溫再熱器)的對流傳熱增強(qiáng),易造成受熱管壁面超溫。
床壓過高:
l?????? 爐內(nèi)床料量多,為保證流化的良好性,必須增大一次風(fēng)量,較大的風(fēng)機(jī)壓頭與較大的一次風(fēng)量使一次風(fēng)機(jī)電耗過大。
l?????? 爐內(nèi)床料粒子濃度大,二次風(fēng)機(jī)壓頭增加,二次風(fēng)機(jī)電耗大。
l?????? 爐內(nèi)床料粒子濃度大,二次風(fēng)的穿透能力弱,稀相區(qū)煤粒與氧的混合效果差,燃燒效率低。
l?????? 大量的一次風(fēng)量攜帶灰粒能力大大加強(qiáng),顆粒大、風(fēng)速高,使?fàn)t內(nèi)受熱面磨損嚴(yán)重。
因此,床壓是一多變而復(fù)雜的控制參數(shù),運(yùn)行中要做到對床料“質(zhì)”、“量”全面控制,必須符合循環(huán)流化床鍋爐燃燒特性及總結(jié)眾多的運(yùn)行經(jīng)驗來綜合控制理想的運(yùn)行值。我公司在運(yùn)行初期,為保證鍋爐滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行而采用較高的床壓運(yùn)行控制值,結(jié)果造成使用較高的流化風(fēng)量,爐內(nèi)耐火材料和水冷壁管交界處管壁的磨損情況十分嚴(yán)重,被迫停爐次數(shù)較多,后經(jīng)過多次逐漸降低床壓運(yùn)行控制值,并總結(jié)分析每次改變床壓值后的運(yùn)行情況,最終探索出一較合理的運(yùn)行控制值(6-7 kPa),比原控制值(9~11kPa)有了較大幅度的降低,高負(fù)荷時控制偏低值,低負(fù)荷時控制偏高值,在該范圍內(nèi)床壓過低、過高的不利影響均得到有效控制。
另外,爐內(nèi)的床料是大量具有一定粒經(jīng)分布的顆粒組成,其穩(wěn)定性決定了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,因此,在運(yùn)行中鍋爐排渣應(yīng)采取連續(xù)或半連續(xù)排渣的運(yùn)行方式,即勤排少排原則,這樣可保持床內(nèi)料層穩(wěn)定,防止有效循環(huán)顆粒的流失,以保證鍋爐的燃燒穩(wěn)定性,同時鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性也得到大幅提高(見表4)。
3.2.2 低氧量燃燒措施
在循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行初期,對其燃燒控制經(jīng)驗不足,對氧量的控制大多沿襲傳統(tǒng)煤粉爐的燃燒經(jīng)驗及運(yùn)行設(shè)計說明書,采用了較大的過量空氣系數(shù),氧量O2控制值在4-6%,引起一系列不利影響,如:磨損大、床溫低、飛灰大、風(fēng)機(jī)電耗大等。經(jīng)過認(rèn)真分析及總結(jié)經(jīng)驗,打破固定思維,考慮到循環(huán)流化床鍋爐爐膛的密封性好,漏風(fēng)系數(shù)極小,氧量隨煙氣流向逐漸降低,與傳統(tǒng)煤粉爐的氧量隨煙氣流向因漏風(fēng)的增加而變大正好相反,因此降低氧量運(yùn)行是可行且有利的,在經(jīng)過多次運(yùn)行分析對比,更加證實(shí)其正確性。在采用低氧量燃燒技術(shù)后,風(fēng)量的減少使風(fēng)機(jī)電耗降低;床溫的提高使鍋爐燃燒效率升高、飛灰含碳量降低;風(fēng)速的降低使磨損減弱。因此低氧量燃燒技術(shù)的采用大大提高了鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性(見表4)。
3.2.3 高爐膛壓力燃燒措施
為充分發(fā)揮循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)勢,經(jīng)充分論證考慮后,爐膛壓力的控制先由試運(yùn)初期的0±50 Pa改進(jìn)為微正壓運(yùn)行,提高了其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。在經(jīng)過長時間運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)爐膛壓力的控制可以更進(jìn)一層,即將爐膛壓力微正壓運(yùn)行改為+100~+200 Pa運(yùn)行,或?qū)⑵淇刂屏泓c(diǎn)改為接近三級過熱器的入口煙道處煙氣壓力,可以最大限度的發(fā)揮循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)勢,又可充分避免其爐膛與尾部煙道的內(nèi)、外漏風(fēng)。
提高爐膛壓力運(yùn)行的試驗對比見下表3:
表3 燃燒調(diào)整試驗參數(shù)對照表
說明:調(diào)整前,#3爐各參數(shù)穩(wěn)定運(yùn)行,將引風(fēng)機(jī)負(fù)壓自動調(diào)整目標(biāo)值由-30 Pa改至+150 Pa總共上升180 Pa,其他參數(shù)未做任何調(diào)整,穩(wěn)定運(yùn)行30分鐘后,從參數(shù)對比表中發(fā)現(xiàn)上升的參數(shù)有:蒸發(fā)量、床壓、床溫、分離器出口溫度、爐膛出口溫度、水冷風(fēng)室壓力;下降的參數(shù)有:低溫再熱器壁溫、含氧量、引風(fēng)機(jī)電流、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、二次風(fēng)機(jī)電流、排煙溫度、三過入口煙溫。
分析:
l???????? 爐膛壓力上升后,煙氣在離開爐膛時灰粒子的揚(yáng)析作用加強(qiáng),一次風(fēng)離開爐內(nèi)密相區(qū)時的夾帶作用增強(qiáng),因此爐內(nèi)內(nèi)循環(huán)倍率升高,爐內(nèi)的灰粒子濃度上升,其對爐內(nèi)水冷壁面的傳熱作用加強(qiáng),有利于提高爐內(nèi)的熱利用率。同時,灰粒子在爐內(nèi)的停留時間延長,其燃盡程度得到提高,燃燒效率上升,飛灰可燃物下降;另外,飛出爐膛的灰粒子減少,也有利于降低飛灰可燃物。
l???????? 因在爐內(nèi)煤燃燒后的熱量不能及時帶走,造成爐膛密相區(qū)的床溫上升,煤的燃燒效率上升。同時,爐內(nèi)密相區(qū)灰粒子之間的碰撞、磨損、爆裂作用因壓力的上升而作用加強(qiáng),因此灰粒子的燃燒效率上升,鍋爐的底渣含碳量降低,鍋爐效率上升。
l???????? 爐膛壓力的上升,直接降低引風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速、引風(fēng)機(jī)的電流下降,其電耗下降;二次風(fēng)的流動阻力上升,二次風(fēng)量稍有下降,造成二次風(fēng)機(jī)電流下降,其電耗下降。
l???????? 煙氣在爐內(nèi)及尾部煙道的流動速度降低,對受熱面的磨損下降。
l???????? 在尾部煙道內(nèi),因煙氣流速的降低,其對流傳熱作用減弱,但同時因進(jìn)入尾部煙道的煙氣溫度升高,增強(qiáng)了對流傳熱作用,在二者共同作用下,排煙溫度變化不明顯,因此由排煙溫度引起的排煙熱損失變化不大,而由煙氣量的減少帶來的排煙熱損失降低,因而總的排煙熱損失是降低的。
l???????? 低溫再熱器的壁面溫度降低,會引起再熱器的減溫水流量減少,機(jī)組的效率會上升。
l???????? 尾部煙道的壓力下降后,可降低其漏風(fēng)量,既降低磨損又降低引風(fēng)機(jī)的電耗,既提高尾部煙道的熱利用率又減少低溫腐蝕的可能性(從省煤器入口處與尾部煤道底部處的氧量偏差約0.4%分析,其漏風(fēng)量是比較可觀的)。
從以上分析可以看出:提高爐膛壓力運(yùn)行后,多數(shù)參數(shù)的變化有利于提高鍋爐的燃燒效率,從降低主要指標(biāo)分析:蒸發(fā)量的上升說明發(fā)電煤耗下降、鍋爐效率上升;引風(fēng)機(jī)電流、二次風(fēng)機(jī)電流的下降說明廠用電率下降;從降低鍋爐的燃燒熱損失分析:排煙熱損失、不完全燃燒熱損失、飛灰可燃物的熱損失、底渣含碳量的熱損失等均是降低的。因此其優(yōu)點(diǎn)是明顯的,可以較大幅度的提高循流化床鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性(見表4)。
3.2.4 優(yōu)化煤粒粒徑級配措施
循環(huán)流床鍋爐的床料內(nèi)循環(huán)及外循環(huán)方式增加了灰粒(煤粒)在爐內(nèi)停留時間,有利于煤粒燃盡,參與內(nèi)循環(huán)的床料直徑約為0.3~1mm,而參與外循環(huán)的床料直徑約在0.09~0.3mm,它們均能在爐內(nèi)停留足夠時間而燃盡。在上述范圍以外的粗粒子,只能在密相區(qū)翻騰,時間過長(10~30min),它會石墨化,反應(yīng)活性下降而“失活”;而d<0.09mm的細(xì)粒子大部分以飛灰形式一次經(jīng)過分離器而離開鍋爐,由于停留時間短,飛灰含碳量也會高。因此,必須根據(jù)該煤質(zhì)的成灰特性,調(diào)整入爐煤的粒度級配,盡量減少粒徑偏大或偏小的床料,其中,控制入爐煤中d<0.2mm粒子的份額對降低飛灰含碳量尤為重要。
我公司加大對細(xì)碎機(jī)的設(shè)備管理,提高細(xì)碎機(jī)效率,增加煤粒取樣化驗次數(shù),對煤的粒度提出了更高的要求:
l???????? 入爐煤粒度為0-7mm;
l???????? 中位粒徑d50=0.6mm(d50=0.6mm代表的意義是煤的粒度以0.6mm為分界各占50%);
l???????? 煤的粒度小于200μm的不大于25%。
l???????? 通過這些措施合理調(diào)整且優(yōu)化了煤的粒度級配,減少煤粒中過大過小的成份,使煤在爐內(nèi)的燃盡程度有了較大提高,有效降低了飛灰可燃物(見表5)和底渣含碳量,大大提高了循環(huán)流化床鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性。
3.3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
3.3.1 降低風(fēng)機(jī)電耗
對于典型的循環(huán)流化床鍋爐,為適應(yīng)其燃燒方式的特殊性,在爐膛底部布置了高阻力的布風(fēng)板,并輔有較厚的床料,這就需要風(fēng)機(jī)有足夠的壓頭將燃燒風(fēng)送入爐膛內(nèi)燃燒,一次風(fēng)機(jī)電耗較高;另外,爐內(nèi)循環(huán)物料量大、濃度高,旋風(fēng)分離器的存在也增加了煙氣的流動阻力,因而引風(fēng)機(jī)的全壓也較高,引風(fēng)機(jī)的電耗也較高。因此,循環(huán)流化床鍋爐的風(fēng)機(jī)電耗相對較高,我公司在試運(yùn)初的一段時間內(nèi)風(fēng)機(jī)電耗高達(dá)14.12kwh/t(以蒸發(fā)量為計算基數(shù)),為降低風(fēng)機(jī)電耗我公司采取以下措施:
l 采用四項有效的循環(huán)流化床鍋爐燃燒措施即:低床壓、低氧量、高爐膛壓力、優(yōu)化煤粒粒徑級配措施,提高鍋爐燃燒效率的同時也降低了風(fēng)機(jī)電耗。
l 低負(fù)荷時采用單風(fēng)機(jī)運(yùn)行:因循環(huán)流化床機(jī)組的調(diào)峰能力強(qiáng),經(jīng)常在較低負(fù)荷下運(yùn)行(50%),一、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)的風(fēng)機(jī)容量裕度大,因此低負(fù)荷時積極探索單風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式,合理分配風(fēng)量,優(yōu)化風(fēng)機(jī)出力,也直接降低了風(fēng)機(jī)電耗。在最低負(fù)荷時一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)均為單風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式。
l 設(shè)備改造:因循環(huán)流化床機(jī)組的調(diào)峰優(yōu)勢,負(fù)荷波動大,風(fēng)機(jī)調(diào)整范圍大,為此將引風(fēng)機(jī)由擋板控制改為液粘控制,改造后引風(fēng)機(jī)平均運(yùn)行電流由改造前的113.8A下降到86.7A(2006年上半年數(shù)據(jù)),有效的降低了引風(fēng)機(jī)電耗。
l 排渣系統(tǒng)改造:將原風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改為滾筒式冷渣器,三臺冷渣器風(fēng)機(jī)退出運(yùn)行,風(fēng)機(jī)電耗顯著降低,同時還增加了排渣的可靠性。
經(jīng)采取以上措施,2006年上半年#3、4爐引風(fēng)機(jī)電耗完成4.23kwh/t,同比降低0.69 kwh/t;一次風(fēng)機(jī)電耗完成5.51kwh/t,同比降低0.46 kwh/t;二次風(fēng)機(jī)電耗完成2.33kwh/t,同比降低0.01 kwh/t;冷渣器流化風(fēng)機(jī)電耗完成0 kwh/t,同比降低0.89 kwh/t(見表4)。風(fēng)機(jī)電耗的降低直接降低了鍋爐的廠用電率。
表4?? 鍋爐主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比表
3.3.2 降低飛灰可燃物
飛灰可燃物是循環(huán)流化床鍋爐主要性能指標(biāo)之一,我公司試運(yùn)初期,飛灰含碳量較高,常常達(dá)到15%左右,以至鍋爐熱效率低于保證值,降低飛灰可燃物的措施有以下幾點(diǎn):
l???????? 采用四項有效的燃燒措施即:低床壓、低氧量、高爐膛壓力、優(yōu)化煤粒粒徑級配措施,提高鍋爐燃燒效率的同時也降低了飛灰可燃物。
l???????? 提高爐膛溫度:循環(huán)流化床鍋爐的飛灰中,粒徑d=40~50μm的灰粒含碳量最高,d>70μm灰粒的飛灰含碳量則比較低。d=40~50μm的灰粒多為分離器分離不下來而一次通過分離器的灰粒,與煤粉爐中的灰粒直徑為一個數(shù)量級,其含碳量與爐膛溫度有很大關(guān)系,在確保SO2及NOx排放指標(biāo)合理的前提下,適當(dāng)提高床溫是降低飛灰含碳量的有效措施,將控制床溫由試運(yùn)初的860℃提高到900℃。
l???????? 解決循環(huán)流化床鍋爐爐膛中心缺氧問題:循環(huán)流化床鍋爐的燃燒是分級燃燒,密相區(qū)氧量的供給主要是靠一次風(fēng),一次風(fēng)不能滿足燃燒用風(fēng)量,因此在密相區(qū)處于還原性氣氛中;在稀相區(qū),二次風(fēng)的補(bǔ)充使其處于氧化性氣氛,但稀相區(qū)的氣固兩相流在橫向的混合比較差,因此周圍的氧氣很難擴(kuò)散到欠氧區(qū)以幫助燃燒,造成欠氧區(qū)在狹長通道內(nèi)向上延伸,不利于不完全燃燒產(chǎn)物的燃盡,爐內(nèi)缺氧區(qū)高(見圖1)。為使缺氧區(qū)頂部下降,前述四項有效的燃燒措施的采用均可改善爐內(nèi)擾動條件,使?fàn)t內(nèi)傳熱、傳質(zhì)過程得到強(qiáng)化,大大改善爐內(nèi)缺氧區(qū)的分布(見圖2),提高了鍋爐燃燒熱效率,延長了物料在爐內(nèi)的停留時間,并改善物料燃燒環(huán)境,使物料在密相區(qū)得以較充分的燃燒,提高了密相區(qū)燃燒份額,稀相區(qū)的不完全燃燒成份降低,飛灰可燃物得到明顯的降低。
l?????? 煤質(zhì)的控制:
煤粒:煤粒度過大,煤粒表面易石墨化,造成煤粒不能破碎與燃盡,大量大顆粒床料積攢,床料粒度增大,為保證床料的流化必增加一次風(fēng)量,造成燃燒上移;煤粒度過小,大量細(xì)顆粒來不及燃燒就被流化風(fēng)吹起,在稀相區(qū)燃燒造成稀相區(qū)燃燒份額增加。因此煤粒度即不能過大也不能過小。
揮發(fā)份:煤中揮發(fā)份的含量直接影響揮發(fā)份在燃燒室中不同區(qū)域的燃燒放熱量,由于揮發(fā)份的熱值較高,因而對燃燒份額分布的影響較大。對于高揮發(fā)份的易燃煤種來說,其在爐膛上部釋放的熱量較多,爐膛上部的燃燒份額比較大,需要較高比例的二次風(fēng)來補(bǔ)充燃料燃盡所需的氧量。在實(shí)際運(yùn)行表現(xiàn):鍋爐下層床溫偏低,運(yùn)行調(diào)整中適當(dāng)降低一次風(fēng)量來提高床溫,提高二次風(fēng)率以保證燃燒穩(wěn)定;對于低揮發(fā)份的難燃煤種來說,其熱量較多地釋放在爐膛下部,爐膛下部的燃燒份額比較大,因此需要較高比例的一次風(fēng)率來提供一定的氧氣并將釋放出來的熱量帶到爐膛上部。在實(shí)際運(yùn)行表現(xiàn):鍋爐下層床溫偏高,運(yùn)行調(diào)整中適當(dāng)提高一次風(fēng)率來降低床溫,降低二次風(fēng)率以保證燃燒穩(wěn)定。
我公司因原煤來源緊張,煤質(zhì)變化較大,不同煤質(zhì)的燃燒特性差別大,煤的粒度及煤中揮發(fā)份、灰份含量對爐內(nèi)燃燒工況影響很大,因此在運(yùn)行中及時了解煤質(zhì)變化情況,并根據(jù)不同煤質(zhì)及時調(diào)整運(yùn)行方式,保持爐內(nèi)最佳燃燒工況也是降低飛灰含碳量的有效措施(見表5)。
表5 飛灰可燃物分析對比表
3.3.3 減少循環(huán)流化床鍋爐的非計劃停爐次數(shù)
投產(chǎn)初期,由于運(yùn)行經(jīng)驗少,風(fēng)量配比差異,煤粒徑不符合要求等不利因素,由排渣困難、受熱面磨損引起的被迫停爐次數(shù)較多。
針對排渣困難采取的技術(shù)措施有:
l???????? 改進(jìn)冷渣器運(yùn)行方式:提高冷渣器流化風(fēng)量,防止冷渣器內(nèi)低溫結(jié)焦;
l???????? 排渣方式為勤排少排,增加排渣次數(shù),降低排渣溫度;
l???????? 改善煤質(zhì),燃燒低灰份燃料,降低冷渣器負(fù)荷;
l???????? 將風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改為滾筒式冷渣器,排渣效果良好。
針對受熱面磨損嚴(yán)重采取的措施有:
l???????? 采用四項有效的燃燒措施,合理組織爐內(nèi)燃燒工況,降低風(fēng)速運(yùn)行,減輕了磨損;
l???????? 每次停爐對受熱面進(jìn)行全面檢查,重點(diǎn)磨損部位受熱面進(jìn)行噴涂;
l???????? 控制爐內(nèi)屏式二級過熱器、高溫再熱器壁溫,防超溫引起的蠕變;
l???????? 通過運(yùn)行調(diào)整控制運(yùn)行參數(shù)不超規(guī)定,如床溫、汽溫、汽壓等。
l???????? 總之,通過采取以上積極措施,因排渣和磨損引起的被迫停爐次數(shù)大大減少,同時其他影響鍋爐非計劃停爐次數(shù)的因素也有效減少,延長了循環(huán)流化床鍋爐的連續(xù)運(yùn)行時間。
3.3.4 降低循環(huán)流化床鍋爐點(diǎn)火耗油量
從試運(yùn)初期對每次點(diǎn)火進(jìn)行認(rèn)真對比分析,從中總結(jié)降低點(diǎn)火耗油的經(jīng)驗,主要有以下幾點(diǎn):
l???????? 點(diǎn)火前的準(zhǔn)備:點(diǎn)火前爐內(nèi)加入的初始床料粒度由試運(yùn)初的0~7mm降為0~3mm,厚度由試運(yùn)初的600mm降為500mm,點(diǎn)火初期采用較細(xì)的床料可增強(qiáng)爐內(nèi)床料加熱的均勻性和燃油熱量的熱利用率,較少的床料可減少加熱床料所必需的熱量。
l???????? 保證點(diǎn)火期間油槍的可靠性:點(diǎn)火過程中每只油槍均能可靠投用且燃燒霧化良好,保證爐內(nèi)熱源的均勻性。
l???????? 合理投用床上油槍:因爐膛前墻布置二級過熱器和高溫再熱器,為盡快提升汽溫達(dá)汽機(jī)沖轉(zhuǎn)條件,投用床上油槍時先投用兩只靠近前墻的油槍,可縮短油槍投用時間,同時盡可能的投用兩只床上油槍完成點(diǎn)火啟動過程,減少其他兩只床上油槍的點(diǎn)火風(fēng)量,減少床上油槍的用油量。
l???????? 投煤操作:床溫達(dá)投煤條件后,及早投用給煤機(jī)且嚴(yán)格按規(guī)程要求脈動給煤,保證床溫穩(wěn)步上升,避免出現(xiàn)床溫大幅波動。
l???????? 降低流化風(fēng)量和投煤溫度:最低流化風(fēng)量由試運(yùn)初的129520 Nm3/h降為90000 Nm3/h,投煤溫度由試運(yùn)初的560℃降為520℃。
l???????? 加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整,減少點(diǎn)火期間不必要的風(fēng)量,二次風(fēng)保持最低風(fēng)量運(yùn)行,以減少風(fēng)量帶走的熱量損失。
l???????? 及早停油:每次點(diǎn)火總結(jié)經(jīng)驗,在保證床溫穩(wěn)步上升的前提下,及時停止油槍運(yùn)行,縮短油槍投用時間,停油時的下部床溫由試運(yùn)初的800℃降為760℃。
通過以上措施和多次點(diǎn)火的經(jīng)驗總結(jié),點(diǎn)火耗油量有了明顯降低,從試運(yùn)初期的30t/次降到了18t/次,有效降低了點(diǎn)火耗油量,其對比見表6。
表6 點(diǎn)火耗油量對比表
3.3.5 降低供電煤耗
機(jī)組試運(yùn)初期,其供電煤耗較大,且明顯高于同級別的煤粉爐,經(jīng)一系列措施采取后供電煤耗由試運(yùn)初的389g/kwh降為目前的381g/kwh(見表4),其主要措施有以下幾點(diǎn):
l 采用四項有效的燃燒措施:即低床壓、低氧量、高爐膛壓力、優(yōu)化煤粒粒徑級配措施,提高鍋爐燃燒效率的同時也降低了供電煤耗;
l 機(jī)組低負(fù)荷時采用滑壓運(yùn)行方式:因循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組運(yùn)行調(diào)峰能力強(qiáng),機(jī)組經(jīng)常在低負(fù)荷運(yùn)行,采用滑壓運(yùn)行即可降低節(jié)流損失,又可降低給水泵電耗,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性得到提高;
l 煤質(zhì):在煤源緊張的情況下,盡可能的保證煤質(zhì)穩(wěn)定,保持鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,另外保證細(xì)碎機(jī)的可靠運(yùn)行,使煤粒粒徑級配在合理要求內(nèi);
l 經(jīng)濟(jì)性實(shí)驗:積極對機(jī)組進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性實(shí)驗,通過實(shí)驗尋找提高經(jīng)濟(jì)性的措施,另外對機(jī)組做最大出力試驗,通過試驗對機(jī)組出力進(jìn)行擴(kuò)容,由135MW擴(kuò)容為145MW,機(jī)組的出力得到有效提高;
l 運(yùn)行調(diào)整:積極采取一系列優(yōu)化, 燃燒的運(yùn)行調(diào)整措施,經(jīng)濟(jì)性有明顯提高,同時再熱器減溫水量大大減少,也相應(yīng)提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
4 結(jié)論
針對循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)燃燒這一個非常復(fù)雜的過程,通過對燃燒的理論研究和大量運(yùn)行經(jīng)驗總結(jié),針對每一問題、每一環(huán)節(jié),公司上下齊努力,主要從設(shè)備改造和運(yùn)行調(diào)整兩方面積極探索解決方法,使我們較準(zhǔn)確地把握了爐內(nèi)燃燒工況,較精確地對燃燒進(jìn)行了調(diào)整,既提高了運(yùn)行水平,又保證了循環(huán)流化床鍋爐的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,在國內(nèi)同類型機(jī)組運(yùn)行評價中達(dá)到領(lǐng)先水平:安全方面機(jī)組能連續(xù)運(yùn)行百日以上;經(jīng)濟(jì)方面將循環(huán)流化床鍋爐的熱效率明顯提高,#3鍋爐熱效率由試運(yùn)前的90%提高到目前的93.2%,#4鍋爐熱效率由試運(yùn)前的91.75%提高到目前的93.0%,在國內(nèi)同類機(jī)組中處于領(lǐng)先水平;2005年,#3鍋爐在中電聯(lián)對循環(huán)流化床鍋爐同類機(jī)組評價中獲一等獎,#4鍋爐獲二等獎。
同時,我們還通過積極調(diào)整充分體現(xiàn)了循環(huán)流化床鍋爐的諸多優(yōu)勢,如在燃燒煤種上通過試燒低揮分煤種(夾峰煤)和高揮發(fā)煤種(氣肥煤)均獲得成功,不但總結(jié)了大量運(yùn)行經(jīng)驗,還大大拓寬了我公司進(jìn)煤渠道。
我公司自兩臺循環(huán)流化床鍋爐投運(yùn)以來,始終堅持對循環(huán)流化床鍋爐認(rèn)真探索研究,與兄弟單位加強(qiáng)交流,技術(shù)公開,從不固步自封,多次舉行技術(shù)交流會議,并積極對外來單位進(jìn)行培訓(xùn),得到同行的尊重并碩果累累:清華大學(xué)潔凈煤燃燒基地在我公司落成;第一臺超高壓帶一次中間再熱循環(huán)流化床鍋爐仿真機(jī)落戶我公司;華電集團(tuán)仿真機(jī)技術(shù)比武在我公司舉行并一舉囊括了前三名;中電聯(lián)多次研究會議在我公司舉行;山東省電力培訓(xùn)基地在我公司掛牌。這一項項成果都凝聚著我公司全體人員的心血,并積極推動著循環(huán)流化床鍋爐的健康發(fā)展,為循環(huán)流化術(shù)燃燒技術(shù)的推廣做出巨大的貢獻(xiàn)。但是,對于循環(huán)流床鍋爐我們尚不能完全掌握,尚不諸多優(yōu)勢未得到充分體現(xiàn),與傳統(tǒng)煤粉爐相比還有諸多不足,還有待我們更加深入地去探索和研究。
[1] 《循環(huán)流化床燃燒鍋爐正常運(yùn)行的規(guī)律》????????? 作者:馮俊凱.能源信息與研究,2000,16(1)
[2] 《循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備原理及運(yùn)行》????????????? 作者: 華北電力大學(xué)動力工程系
[3] 《循環(huán)流化床鍋爐的啟動調(diào)試與安裝運(yùn)行》??????? 作者: 黨黎軍
[4] 《循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計與運(yùn)行》????????????? 作者: 岑可法等? 中國電力出版社,1998年版
[5] 《循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行與檢修》????????????????? 作者: 呂俊復(fù)、張建勝、岳光溪,中國水利水電出版社
[6] 《華電淄博135M機(jī)組循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行教材》?? 作者: 釗建民
[7] 《華電淄博135M機(jī)組循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行規(guī)程》?? 作者: 釗建民等。
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