欧美性猛交xxxx免费看_牛牛在线视频国产免费_天堂草原电视剧在线观看免费_国产粉嫩高清在线观看_国产欧美日本亚洲精品一5区

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

造成伺服電機(jī)抖動的原因有哪些

laidenongfhs ? 來源:中泰PLC自動化教學(xué) ? 2023-01-04 09:58 ? 次閱讀

在哪幾種情況下會造成伺服電機(jī)抖動?怎樣才能解決這些伺服電機(jī)抖動帶來的問題?分別是怎么解決的?

例如:加減速時間設(shè)置得過小,伺服電機(jī)在突然的啟動或者停止的時候會產(chǎn)生高慣性抖動......分別把加減速時間調(diào)大可以解決這個問題。

下面精選整理網(wǎng)友對伺服電機(jī)抖動原因進(jìn)行的分析,供大家了解借鑒:

觀點一

當(dāng)伺服電機(jī)在零速時發(fā)生抖動,應(yīng)該是增益設(shè)高了,可減小增益值。如果啟動時抖動一下即報警停車了,最大可能是電機(jī)相序不正確。

觀點二

1、PID增益調(diào)節(jié)過大的時候,容易引起電機(jī)抖動,特別是加上D后,尤其嚴(yán)重,所以盡量加大P,減少I,最好不要加D。

2、編碼器接線接錯的情況下也會出現(xiàn)抖動。

3、負(fù)載慣量過大,更換更大的電機(jī)和驅(qū)動器。

4、模擬量輸入口干擾引起抖動,加磁環(huán)在電機(jī)輸入線和伺服驅(qū)動器電源輸入線,讓信號線遠(yuǎn)離動力線。

5、還有就是一種旋轉(zhuǎn)編碼器接口電機(jī),接地不好的情況很容易造成震動。

觀點三

① 伺服配線:

a.使用標(biāo)準(zhǔn)動力電纜,編碼器電纜,控制電纜,電纜有無破損;

b.檢查控制線附近是否存在干擾源,是否與附近的大電流動力電纜互相平行或相隔太近;

c.檢查接地端子電位是否有發(fā)生變動,切實保證接地良好。

② 伺服參數(shù)

a.伺服增益設(shè)置太大,建議用手動或自動方式重新調(diào)整伺服參數(shù);

b.確認(rèn)速度反饋濾波器時間常數(shù)的設(shè)置,初始值為0,可嘗試增大設(shè)置值;

c.電子齒輪比設(shè)置太大,建議恢復(fù)到出廠設(shè)置;

d.伺服系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)的共振,嘗試調(diào)整諧波濾波器頻率以及幅值。

③ 機(jī)械系統(tǒng):

a.連接電機(jī)軸和設(shè)備系統(tǒng)的聯(lián)軸器發(fā)生偏移,安裝螺釘未擰緊;

b.滑輪或齒輪的咬合不良也會導(dǎo)致負(fù)載轉(zhuǎn)矩變動,嘗試空載運行,如果空載運行時正常則檢查機(jī)械系統(tǒng)的結(jié)合部分是否有異常;

c.確認(rèn)負(fù)載慣量,力矩以及轉(zhuǎn)速是否過大,嘗試空載運行,如果空載運行正常,則減輕負(fù)載或更換更大容量的驅(qū)動器和電機(jī)。

觀點四

伺服電機(jī)抖動由機(jī)械結(jié)構(gòu)、速度環(huán)、伺服系統(tǒng)的補(bǔ)償板和伺服放大器、負(fù)載慣量、電氣部分等故障引起。

總結(jié)

一、機(jī)械結(jié)構(gòu)引起的抖動可分為兩種情況:

1)空載抖動:

a.電動機(jī)基礎(chǔ)不牢、剛度不夠或固定不緊。

b.風(fēng)扇葉片損壞,破壞了轉(zhuǎn)子的機(jī)械平衡。

c.機(jī)軸彎曲或有裂紋。可通過緊固螺釘、更換風(fēng)扇葉片、更換機(jī)軸等辦法解決。

2)如果加負(fù)載后抖動,一般是傳動裝置的故障引起,可判斷以下部位存在缺陷:

a.膠帶輪或聯(lián)軸器轉(zhuǎn)動不平衡。

b.聯(lián)軸器中心線不一致,使電動機(jī)與所傳動的機(jī)械軸線不重合。

c.傳動膠帶接頭不平衡。可通過校正傳動裝置使之平衡等辦法解決。

二、速度環(huán)問題引起的抖動:

速度環(huán)積分增益、速度環(huán)比例增益、加速度反饋增益等參數(shù)不當(dāng)。增益越大,速度越大,慣性力越大,偏差越小,越易產(chǎn)生抖動。設(shè)定較小的增益可維持速度響應(yīng),不易產(chǎn)生抖動。

三、伺服系統(tǒng)的補(bǔ)償板和伺服放大器故障引起的抖動:

電機(jī)運動中突然掉電停止,產(chǎn)生很大抖動,與伺服放大器BRK接線端子以及設(shè)定參數(shù)不當(dāng)有關(guān)。可增加加減速時間常數(shù),用PLC緩慢啟動或停止電機(jī)使之不抖動。

四、負(fù)載慣量引起的抖動:

導(dǎo)軌和絲桿出現(xiàn)問題引起負(fù)載慣量增大。導(dǎo)軌和絲杠的轉(zhuǎn)動慣量對伺服電機(jī)傳動系統(tǒng)的剛性影響很大,固定增益下,轉(zhuǎn)動慣量越大,剛性越大,越易引起電機(jī)抖動;轉(zhuǎn)動慣量越小,剛性越小,電機(jī)越不易抖動??赏ㄟ^更換較小直徑的導(dǎo)軌和絲桿減小轉(zhuǎn)動慣量從而減小負(fù)載慣量來達(dá)到電機(jī)不抖動。

五、電氣部分引起的抖動:

a.制動沒打開,反饋電壓不穩(wěn)等因素引起。檢查制動是否打開,通過加編碼器矢量控制零伺服功能,采用降力矩的方式輸出一定的的轉(zhuǎn)矩解決抖動。反饋電壓不正常應(yīng)先檢查振動周期是否與速度有關(guān),若有關(guān),則應(yīng)檢查主軸與主軸電機(jī)的連接方面是否有故障,主軸以及裝在交流主軸電機(jī)尾部的脈沖發(fā)生器是否損壞等,若無關(guān),則應(yīng)檢查印刷線路板上是否故障,需要查看線路板或重新調(diào)整。

b.電動機(jī)運行中突然抖動,大多是缺相造成的,應(yīng)重點檢查熔斷器熔體是否熔斷,開關(guān)接觸是否良好,并測量電網(wǎng)各相是否有電。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 驅(qū)動器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    53

    文章

    8283

    瀏覽量

    147127
  • 編碼器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    45

    文章

    3673

    瀏覽量

    135294
  • 伺服電機(jī)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    2059

    瀏覽量

    58235

原文標(biāo)題:造成伺服電機(jī)抖動的原因?如何解決?

文章出處:【微信號:中泰PLC自動化教學(xué),微信公眾號:中泰PLC自動化教學(xué)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    伺服電機(jī)的不轉(zhuǎn)的原因及維護(hù)

    伺服電機(jī)作為現(xiàn)代工業(yè)自動化領(lǐng)域的重要組件,其穩(wěn)定運行對于整個生產(chǎn)線的效率與可靠性至關(guān)重要。然而,在實際應(yīng)用中,伺服電機(jī)不轉(zhuǎn)的故障時有發(fā)生,這不僅影響了生產(chǎn)效率,還可能
    的頭像 發(fā)表于 12-25 15:19 ?303次閱讀

    伺服電機(jī)位置誤差原因和維修

    電機(jī)位置誤差的原因,并提出相應(yīng)的維修措施,以期幫助讀者更好地理解和解決這一問題。 一、機(jī)械結(jié)構(gòu)因素 伺服電機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)是位置誤差的一個重要來源。機(jī)械部件的磨損和松動是導(dǎo)致定位精度下降的
    的頭像 發(fā)表于 12-23 17:27 ?465次閱讀

    伺服電機(jī)振動不正常原因和維修及案例分析

    ? ? ? 伺服電機(jī)作為自動化系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件,其穩(wěn)定運行對于整個生產(chǎn)線的效率和穩(wěn)定性至關(guān)重要。然而,伺服電機(jī)在運行過程中可能會遇到振動不正常的問題,這不僅影響
    的頭像 發(fā)表于 12-18 09:22 ?269次閱讀
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>振動不正常<b class='flag-5'>原因</b>和維修及案例分析

    伺服電機(jī)出現(xiàn)外殼帶電現(xiàn)象的原因及維護(hù)

    能影響設(shè)備的正常運行。因此,深入了解伺服電機(jī)外殼帶電的原因并采取有效的維護(hù)措施,對于確保生產(chǎn)安全和設(shè)備穩(wěn)定運行具有重要意義。 ? ? ? 伺服電機(jī)
    的頭像 發(fā)表于 12-16 07:44 ?249次閱讀

    伺服電機(jī)PID控制抖動問題?

    PID控制伺服電機(jī)總是在兩個電機(jī)絕對角度位置抖動,看上去像是電機(jī)轉(zhuǎn)動到這個位置頓住了一會兒,然后突然提速通過,就跟跨階梯一樣沒有平滑過渡的過
    發(fā)表于 11-29 18:28

    直流伺服電機(jī)的優(yōu)點和缺點哪些 直流伺服電機(jī)刷好還是無刷好

    直流伺服電機(jī)是直流電機(jī)的一種,它具有輸出功率高、無振動操作、效率高、高扭矩慣性比、噪音較小、起動和調(diào)速性能好、維修比較便宜等優(yōu)點,不過也同樣存在一定的缺點,如要用直流電源、結(jié)構(gòu)較復(fù)雜、
    的頭像 發(fā)表于 11-26 01:06 ?465次閱讀

    其利天下技術(shù)|引起無刷電機(jī)抖動原因及解決辦法·無刷電機(jī)驅(qū)動方案

    無刷電機(jī)抖動問題,我相信不少工程師在調(diào)試的過程中都會遇到過。能讓無刷電機(jī)在啟動瞬間能夠?qū)崿F(xiàn)平滑啟動,是考驗工程師能力的提升之一。今天我們來探討一下這個話題,無刷電機(jī)啟動時出現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 11-20 16:08 ?1710次閱讀
    其利天下技術(shù)|引起無刷<b class='flag-5'>電機(jī)</b><b class='flag-5'>抖動</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解決辦法·無刷<b class='flag-5'>電機(jī)</b>驅(qū)動方案

    其利天下技術(shù)開發(fā)·引起伺服電機(jī)抖動的可能性因素·伺服電機(jī)驅(qū)動器開發(fā)

    上周,我們公司的伺服電機(jī)工程師在測試伺服電機(jī)時,電機(jī)突然發(fā)生強(qiáng)烈抖動。經(jīng)過排查,也解決了問題。我
    的頭像 發(fā)表于 11-12 17:39 ?453次閱讀
    其利天下技術(shù)開發(fā)·引起<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b><b class='flag-5'>抖動</b>的可能性因素·<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>驅(qū)動器開發(fā)

    如何判斷伺服電機(jī)編碼器故障?

    ,包括故障現(xiàn)象、故障原因、診斷方法和排除措施。 一、伺服電機(jī)編碼器故障現(xiàn)象 電機(jī)無法啟動或啟動困難 電機(jī)運行不穩(wěn)定,出現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 06-17 11:05 ?2972次閱讀

    伺服電機(jī)抖動不轉(zhuǎn)動是怎么回事

    伺服電機(jī)抖動不轉(zhuǎn)動的問題可能由多種原因引起,為了幫助您解決這個問題,我將從以下幾個方面進(jìn)行詳細(xì)分析: 伺服
    的頭像 發(fā)表于 06-05 11:38 ?1425次閱讀

    伺服電機(jī)抖動一般是什么沒有設(shè)置好

    伺服電機(jī)抖動問題在工業(yè)自動化領(lǐng)域中是一個常見的問題,可能導(dǎo)致設(shè)備性能下降、生產(chǎn)效率降低,甚至可能引發(fā)安全事故。本文將從多個方面詳細(xì)分析伺服電機(jī)
    的頭像 發(fā)表于 06-05 11:36 ?2380次閱讀

    匯川伺服電機(jī)抖動調(diào)什么參數(shù)

    匯川伺服電機(jī)抖動問題是一個常見的問題,它可能是由多種原因引起的。在解決這個問題時,我們需要對伺服電機(jī)
    的頭像 發(fā)表于 06-05 11:29 ?4585次閱讀

    用stm32做的foc控制,電機(jī)空載抖動比較厲害的原因?

    用stm32做的foc控制,電機(jī)是bldc,10對極對數(shù),現(xiàn)在問題是空載抖動比較厲害,反倒不如方波的好,請問各位高手,這個現(xiàn)象可能是什么原因造成的呢?排出供電電壓過低和三相線接觸不良的
    發(fā)表于 05-15 07:49

    伺服系統(tǒng)故障引起的抖動及處理方法

    速度環(huán)參數(shù)設(shè)置不當(dāng)也是導(dǎo)致伺服電機(jī)抖動的一個常見原因。速度環(huán)積分增益、速度環(huán)比例增益和加速度反饋增益等參數(shù)的設(shè)定直接影響到電機(jī)的運行穩(wěn)定性。
    發(fā)表于 03-25 14:54 ?1512次閱讀
    <b class='flag-5'>伺服</b>系統(tǒng)故障引起的<b class='flag-5'>抖動</b>及處理方法

    步進(jìn)伺服電機(jī)出現(xiàn)失步現(xiàn)象的哪些原因?

    ,它可以通過控制電流脈沖的數(shù)量和頻率來精確控制電機(jī)的旋轉(zhuǎn)角度和速度。 那么,步進(jìn)伺服電機(jī)出現(xiàn)失步現(xiàn)象的原因哪些呢? 1、電源問題:電源不穩(wěn)
    的頭像 發(fā)表于 03-19 08:44 ?936次閱讀
    步進(jìn)<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>電機(jī)</b>出現(xiàn)失步現(xiàn)象的<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>原因</b>?